对A186D、F梳棉机改造技术分析报告(技改办)
(改进后A186G梳棉机配自调匀整棉箱,FA204K高速梳棉机均可配自调匀整棉箱,真正实现了清梳联自动一体化)
该项目对A186系列梳棉机进行综合改造,由于好多企业186F梳棉机负担着企业的主要梳棉业务,设备不能处于完好的状态,产品的质量就无法保证。然而,老梳棉机A186D、F梳棉机分梳效果差,工作效率低,配件消耗高,维修费用大,耗电、耗工等因素。越来越跟不上纺织企业的要求,这是好的纺织企业面临的处境。如何使用好现有设备,并使它发挥.大潜能,成为我们研发的课题。自2006年以来好多企业与我公司共同探讨研发,对老186D、F全面进行技术改造,改造成全新型A186G高效梳棉机。使老机型换发了青春,企业一下子改变了旧设备的状态,台时产量可达30公斤以上,平均提高36%左右,断头量下降1/2,减少回花2/3,针布轧伤率平均下降0.8%-2.4%,并可促进安全生产,降低劳动强度。如:南通天虹、徐州天虹、丰县天虹、丁堰纺织厂、杭州益利隆、福建富华、山东飞泰、苏州广发等大型纺织企业,提高了设备的工作效率和成纱质量,节省了电力、人力、物力,减少了各种费用,整体提高了产品的档次,增创了企业的效益。
拟一万锭为例:
- 原有A186F型梳棉机15台左右,经改造后10台即可供给,剩余5台市场价8万元左右,省下5台梳棉机每年节省电费4KWX20小时X360天X5台=144000kw/h
2.需用挡车工每班2人,改造后用1人,如二班生产每年可省工资3万元左右;3. 不用一年可回收改造成本,提高设备档次,提升企业知名度。
改造后的A186G梳棉机主要配置及特点:
一、梳理部分
采用(锦峰、金轮、青机)国内.好的分梳原件,铝合金前四后六或前四后二及前后棉网清洁器,固定盖板采用标准德国高强度进口齿条,齿条的排列由每根齿条的齿距、高度,按顺序充分梳理,其中在棉网清洁器下方有根反齿固定盖板,能促使锡林上纤维松弛浮起,提高棉结、细小杂质、短绒的充分排除,组成一个完整的梳理单元,使棉网更加清晰。
二、 在分梳原件提高梳理质量的基础上,有效地提高产量,把老机的老式四罗拉改造FA231梳棉机的倾斜式错位三罗拉,剥棉罗拉的齿条采用进口细密型剥棉齿条,使棉网不损伤,不下垂,然后改用AF231T形压辊出条,棉条出条均匀,不集结短绒。使棉条集束光洁,从而减少了换筒的时间,降低了工人的劳动强度,高速FA231大圈盘方龙头,中间T形压辊出知,配吸风装置,有效的把龙头中间的短绒吸出,它出条的速度是150米/分钟以上。把原有齿轮传动方式改造同步带同步带轮传动方式,使机器本身传动更加平稳,无噪音、低消耗。提高了成纱质量。
三、 电器部分
道夫电器采用1.5千瓦6级变频电机,由变频器控制道夫速度,可以5赫兹至50赫兹,进口变频器(台达、三菱、富士、飞利浦变频器),电器(施耐德、正泰、德力西),参数仪、传感器反应灵敏,操作方便,罩壳采用蓝白套色,安全美观。
改造后的新型梳棉机,产品质量有过去的老式梳棉机无法纺高支纱,改造后成纱质量提升,可纺半精纺高支纱。用工少 、耗电省、低耗能、维修简便,从而使这款梳棉机深受广大客户的满意和好评。全国有很多老型梳棉机厂家,都迫切要求对这些老机进行改造,以提高其技术性能,降低成本,提高企业效益,增强了企业在市场的竞争力。因此该项目十分重要,现已好多企业在推广应用,取得明显的经济和社会效益。